事故簡介
2018年5月12日15時25分左右, 承包商上海埃金科工程建設服務有限公 司在上海賽科石油化工有限責任公司進 行儲罐檢修作業時發生爆炸火災事故, 造成6名承包商員工死亡。
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基本情況介紹
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事故經過
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應急救援與處置情況
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事故傷亡與損失情況
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事故原因初步分析
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下一步工作
基本情況介紹
(1)企業基本情況
上海賽科:前身是BP、中國石化、上海石化共同出資組建的中外合資有限責 任公司,總投資額逾30億美元。2017年10月26日,完成股權變更,成為由高橋石 化、中國石化、上海石化出資成立的,由中國石化控股的內資企業。企業的生產 和安全管理仍沿用原合資公司的IMCS一體化管理體系。
上海賽科位于上?;瘜W工業區內,占地約200公頃,現有在崗職工1220人。上 海賽科擁有設計能力為109萬噸/年乙烯裂解、65萬噸/年苯乙烯、60萬噸/年芳烴 抽提、52萬噸/年丙烯腈、18萬噸/年丁二烯抽提、60萬噸/年聚乙烯、30萬噸/年 聚苯乙烯、25萬噸/年聚丙烯等大型化工裝置。
埃金科:埃金科成立于2004年8月,現有在崗職工約110名。主要經營范圍為 化工石油設備管道安裝工程、機電設備安裝維修設計、電器儀表安裝維修(除特 種設備)、防腐保溫工程,消防設施工程等。埃金科長期在上海賽科從事設備運 維和檢維修工作,最新一輪的合同有效期是2017年6月至2019年12月31日,合同 內容包含所有靜設備的日常維護和修理。近三年,該公司在上海賽科的安全業績 良好,無事故發生。
罐頂撕裂
(2)事故苯罐75-TK-0201情況
建造日期:2009年;
投用日期:2010年;
結構形式:鋼制立式內浮頂拱頂罐;
公稱容積:10000m3;
設計壓力:1.96/-0.49kPa;
設計溫度:65/-10℃;
儲罐尺寸:直徑30m,罐頂高度19m;
浮盤形式:箱式鋁合金裝配式;
密封形式:舌形密封加囊式密封;
浮箱規格:3800mm×520mm×80mm,壁厚0.65mm,共359只;
儲罐設計單位:中石化上海工程公司;
浮盤制造單位:浙江龍飛集團樂清市銀河特種設 備有限公司;
施工單位:北京燕華公司;
箱式浮盤
事故經過
安排檢修
發現苯罐75-TK-0201呼吸閥有微量泄漏導致VOC濃度超限,經呼吸閥檢修后判斷為浮盤密封泄漏,并安排浮盤密封檢修。
蒸罐置換
4月19日,安排苯罐75-TK-0201倒空作業;4月19日至23日,蒸罐4天;4月24 日至5月1日,氮氣置換8天;5月1日, 打開儲罐人孔進行自然通風。
密封檢查
5月2日,從儲罐人孔處檢查發現浮盤密封損壞。
浮箱打孔
5月4日,進罐檢查發現39個浮箱泄漏積 液,打孔后排液6桶,后續檢查超過半數 浮箱積液,并將部分浮箱打孔;至5月8 日共排液25桶,約3.08噸。
浮箱拆除
5月8日,工程服務部維護經理組織專題會,確認浮箱已無修復價值,決定整體更換浮 盤;5月9日,埃金科施工仁安將疑有積液 的浮箱全部打孔,并將流出的積液用泵排 至另一苯罐;5月10日,開始浮箱拆除作業;至11日,共拆除38塊浮箱。
爆炸起火
5月12日,埃金科6名作業人員進入罐內繼續作業;15時25分,苯罐發生爆炸并燃燒,造成6名作業人員死亡,罐頂撕裂,罐體 位移;12日拆除27塊浮箱。
罐體移位
應急救援與處置情況
上海賽科
事故發生后,上海賽科立即啟動公司級應急響應預案并上報相關部門。公司主要 領導第一時間趕赴現場,指揮事故管理組進行應急處置,全力展開救援。賽科消防隊
對苯罐進行滅火、噴水降溫,并在化工區支援下,實施人員搜救工作。同時,公司立 即開展事故現場及周邊的隱患排查、家屬安撫、輿情處置、穩定生產等工作,嚴防發 生次生和衍生災害事故,盡量減少社會影響。
上海市委市政府
事故發生后,上海市委書記李強、市長應勇作出重要批示,要求全力搜救失蹤人 員,查明原因、舉一反三、排查風險,切實防止此類事故再次發生。副市長吳清等第 一時間趕到現場指揮救援工作。
國家應急管理部、應急指揮中心
國家應急管理部監管三司、應急指揮中心有關領導連夜趕赴現場進行督導工作。
中國石化
戴厚良總經理迅速趕往生產指揮中心,對人員搜救、事故調查等提出明確要求; 焦方正副總經理立即組織召開緊急會議,部署事故救援和善后處理工作。凌逸群副總 經理率安全監管局、化工事業部負責同志迅速趕赴現場,指導企業做好救援及善后工 作,安排青島安工院攜帶專業設備趕赴現場,并第一時間成立事故調查組。
罐體抬升
事故傷亡及損失情況
本次事故造成6人死亡,未造成次生災害和環境污染。初步評估經濟損失 為536萬(主要是儲罐重置費用)。
事故原因初步分析
(1)直接原因
打孔后的浮箱內殘存苯液流出,在罐內揮發形成爆炸性混合氣體,在拆除內 浮頂儲罐浮箱過程中,遇點火源發生爆炸燃燒。
可燃物分析:
經初步調查、了解情況與分 析測試,結合視頻記錄與現場狀 況,綜合判斷可燃物為苯,來源 為浮箱內的苯液。
可能點火源:
(1)使用非防爆動力鋰電鉆時
產生的火花。
(2)使用鐵質工具時產生的火 花。
(3)浮盤上的鋼制螺栓在拆除 或搬運過程中可能與罐體摩擦產
生的火花。
經過分析,認為使用非防爆動力鋰電鉆時產生的火花是最大可能性的點火源。
螺栓斷裂
(2)間接原因
違章作業。承包商擅自使用非防爆動力鋰電鉆和鐵質撬棍拆除浮盤。
施工方案存在漏洞。在確認浮盤已無修復價值后,決定整體更換浮盤。施
工內容發生重大變化,施工方案沒有進行相應的調整。
施工人員佩戴空氣呼吸器,沒有佩戴便攜式可燃氣體檢測儀,不能及時掌
握作業環境中可燃氣體濃度變化情況。
施工方案審查不嚴,沒有發現承包商施工方案中無浮盤拆除內容的問題,導 致風險識別不充分,未識別出浮盤拆除時存在苯液揮發導致燃爆的風險。
施工現場監護不到位。一是承包商現場監護人變動隨意,由其他項目臨時抽 調;二是未及時發現制止非防爆工具的使用,在發現浮箱有苯液后,未告知 爆燃風險,也未將異常情況上報并采取安全措施。
施工環境可燃氣體濃度檢測不規不科學。。取樣點不具代表性,僅在一個 人孔附近進行可燃氣體濃度檢測。
罐頂撕裂
下一步工作
積極配合政府部門、中國石化開展事故調查工作。公司內部深刻吸取事故教訓,查找原因, 舉一反三,運用根原因和故障模式分析工具,從硬件設計、管理制度、人員能力等方面制 定系統性整改措施,避免類似事故的再次發生。
做好事故善后工作。承擔好企業的社會責任,全力做好死者家屬安撫工作;做好輿情監測。 組織專家對事故罐開展風險評估,落實安全控制措施,推進后續維修或更新工作。全面排 查公司生產區域風險,保持生產裝置安全穩定運行。
強化過程安全管理。在過程危害分析方面,在全公司范圍內開展高風險作業點的危害辨識 和隱患排查工作。特別是強化一線操作和管理人員的風險意識,提高過程危害分析的能力。 在作業許可方面,針對進入受限空間和動火等高風險作業,加強一線操作和管理人員施工 方案的審查、作業危害分析和控制措施的落實工作。
人孔過火
加強基層班組安全體系建設。按照中國石化《關于強化基層安全體系建設的指導意見》, 進一步完善基層班組安全管理體系建設,提升基層班組安全管理制度執行的有效性,強化 基層班組對現場作業的監督管理,提高基層班組的安全責任意識與風險意識。
加強承包商管理。按照中國石化的承包商管理規定和“5.9”承包商專題現場會精神的要求, 強化承包商日常監管和工機具的檢查力度,提升一線承包商人員的風險辨識與防范意識, 確保上海賽科的管理規定在承包商中得到有效執行。
建立健全安全管理體系。按照國家法律法規、中國石化安全管理制度對上海賽科現有安全 管理體系進行系統化梳理,開展符合性檢查,建立符合國家和中國石化相關安全管理規定 的安全管理體系。